6月下旬,杨柳煤业采用6500LP型履带式钻机施工超前探查,加快了瓦斯抽放速度和工程进度,提高了治灾防灾效率和水平,大大缓解了采掘接替压力。
杨柳煤业1075里机巷是淮北矿业掘进重点工程,也是杨柳煤业采掘接替的核心工程,巷道全长1100米,计划工期8个月。按照先抽后掘的原则,今年2月底开始施工,采用超前排放钻孔区域综合防突措施,使用3200S型钻机打钻抽放瓦斯。在实际生产中,该机型存在用工多、效率低、施工慢、挪移难、易损坏、维修难等诸多弊端,仅拆装、挪移一次钻机就需十多名职工干七八个小时,且每个循环都要重复拆装、挪移,耗时费力效率低。对此,杨柳煤业按照“四化三减”要求,经过多次调研论证,6月下旬,改用ZDY-6500LP型钻机施工,履带式移动。该机型定位速度快,施工人员少,打钻效率高,故障率低,200米的距离只需两名职工半小时便可轻松挪移到位,安装调试最多两个小时,最大钻孔深度140米,综合台效最高达180米/班,是3200S型钻机的两倍,使巷道月度掘进有效时间增加了22%,截至7月6日,已推进了2个循环,提高了掘进综合单进水平,为1075工作面尽快投产提供了保障。
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